按下一个键 一年省千万 中山嘉明电厂自主研发的重型燃机“一键启停”技术上线一年,因省人省时省燃料而节约千万元
昨日,记者走入中山嘉明的集控室,数十台电脑显示屏上,各项数据闪烁,这里是电厂的“控制大脑”。“一键启停”项目的牵头人、生产运行部副主任张冬爽在这里做了五六年“主值”,太懂一线运行人员的不容易。
“为了配合每天用电峰谷波动,作为天然气发电厂,用电高峰到来前要启动机组,波谷期要关停。启停时间要么深夜一两点,要么凌晨五六点。”每个机组需要2至3个人协作,每次要完成246项操作、1000余项调整,平均用时79分钟。
工作流程繁重、责任重大,且十分依赖经验判断,如何让整个启停实现数字化、智能化?这是行业难点。“不少电厂尝试研发此类机组的"一键启动"技术,但实际效果不佳,系统常出现异常,难以将智能化真正落到实处。”
近年来,中山嘉明将智慧化电厂建设作为“一把手工程”来推,张冬爽作为牵头人从2018年底开始研发。“自行研发最大的优势就是懂设备运转的内在逻辑,最大的难点是将过往优秀的操作经验方法转化为逻辑表达,通过编程实现自动化操作。”张冬爽解释,比如关停时长不同,缸温、压力都不同,启动操作就有不同。“因此,我们设计的自动化系统,必须要适应每天都变化的工况,仅仅是前期画图纸,就足足有600多页。”甚至张冬爽作为一名电力专业人员还学会了编逻辑、写程序。
该技术2019年7月完成设计,用2个月完成调试,9月11日正式成功上线,截至昨日已稳定启停567次。每次启停时间比原来缩短6分钟,快速的机组反应速度远超行业平均水平,仅燃料成本一年来共计为企业降本近千万元。这项技术还将运行的现场工作人员从99人缩减至60人,“把人从高强度、重复性的工作中解放出来,去做市场开拓,去做创新研究,可以发挥其更大的价值。”张冬爽介绍。
在电力市场改革不断深入的时代背景下,作为国内海上天然气消纳的主力军之一,中山嘉明正进一步研究“一键启停”技术在其他机组上的广泛应用,同时还正在开展9大智慧化建设,其中机器人视觉巡检、智能安防、智能仓储等多个项目已投入应用,为建设智慧工厂提供核心助力。
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