乐华陶瓷“煤改气”6年 实现绿色发展与经济效益共赢
西江日报讯 (记者 陈洁) 位于四会下茆镇的乐华陶瓷是肇庆市最早实现“煤改气”的企业之一,其4条生产线于2013年全部改燃天然气,经过6年的发展,其大气污染物排放量大减,而且积极向高端转型,利润稳步提升,实现绿色和效益的双赢。
肇庆市于2012年部署陶瓷企业“煤改气”,并相继发布《肇庆市改善环境空气质量综合治理工作方案》《肇庆市推进建筑陶瓷产业转型升级行动计划》等,推动企业生产线改燃天然气,或经环保综合治理升级改造后达标。
“煤改气”和建筑陶瓷企业经历行业转型时间刚好重叠。建筑陶瓷是房地产行业的下游,近年来,随着整体经营环境的变化,备受经营压力。多家陶瓷企业表示,中低端市场萎缩,使过去的“价格战”经营方式难以继续,年轻消费者的需求变化飞快,品牌、质量、美学营销成为行业新一轮竞争的关键词。
乐华陶瓷4条生产线在2013年全部完成“煤改气”。刚开始,企业担心成本的增加会导致利润的下跌,便积极开始转型,一方面进行精细化管理,通过成本控制,设备更新改造和技术工艺改进,降低管理成本;另一方面向中高端产品发力,提高品牌溢价和单品利润,使企业有能力逐步消化“煤改气”带来的成本压力。
记者在乐华陶瓷了解到,今年推出的产品中,三分之二是新开发的产品,如具备消除甲醛、带金属闪粉、高等级耐磨等功能,其中部分是品牌独创,虽然成本增加了,但利润也同比提高,使得企业可以在激烈的竞争中存活下来。利润的增加也使其可以消化天然气增加的燃料成本。
乐华陶瓷洁具有限公司副总经理徐鹏飞表示,仅仅算经济账,“煤改气”对企业来说好像是亏了,但算总体账,算社会效益账,企业是可以平衡的,“这也是企业该履行的社会责任”。他认为,地方政府的节能减排、绿色生产等改革实际上倒逼了企业转型升级、创新产品。综合实力才是决定企业能否继续生存的关键。近年来,行业的商业模式也在不断探索更新,譬如强强联合使得行业呈现新格局,广东的建筑陶瓷行业胜在有独一无二的供应链优势,能够不断挖掘利润空间,消化成本。
徐鹏飞指出,“煤改气”后,乐华陶瓷排放的氮氧化物下降超30%,二氧化硫下降超50%。但是,过去5年国内节能减排、环保装备的技术水平发展迅猛,相比新改造的生产线,乐华陶瓷的生产线已显得老旧,而且节能水平较低。记者在现场看到,扬尘仍然明显,管理待进一步加强。乐华陶瓷希望在肇庆有进一步发展,公司计划投入2400多万元用于节能减排的技术改造,目前4条生产线已陆续停产,改造计划于12月开展,明年3月完工。届时天然气的用量将可下降,以目前的气价计算,每年可节省500万元燃气费用。针对扬尘问题,徐鹏飞表示将认真对待,希望可以成为本地传统企业转型升级的样本。
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